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PCB机械钻孔问题的解决方法

作者: 时间:2012-02-20 来源:网络 收藏

六、为什么空位不正不准出现歪环破环?
  1.可能原因:钻头摇摆晃动
  对策:
  1)减少待钻板的叠放的层数。
  2)增加转速(RPM),减低进刀速(IPM)。
  3)重磨及检验所磨的角度与同心度。
  4)注意钻头在夹筒上位置是否正确。
  5)退屑槽长度不够。
  6)校正及改正钻机的对准度及稳定度。
  2.可能原因:盖板不正确
  对策:选择正确盖板,应选均匀平滑并具有散热与钻针定位功能者。
  3.可能原因:基板中玻璃布的玻璃丝太粗
  对策:改用叫细腻的玻璃布。
  4.可能原因:钻后板材变形使孔位偏移
  对策:注意板材在钻前钻后的烘烤稳定。
  5.可能原因:定位工具系统不良
  对策:检查工具孔的大小及位置。
  6.可能原因:程序带不正确或损毁
  对策:检查城市带及读带机。
  七、为什么孔径有问题,尺寸不正确?
  1.可能原因:用错尺寸的钻头
  对策:钻头在上机前要仔细检查并追究钻机的功能是否正确。
  2.可能原因:钻头过度损伤
  对策:换掉并定出钻头使用的对策。
  3.可能原因:钻头重磨次数太多造成退屑槽长度不够
  对策:明订钻头使用政策,并检查重磨的品质。
  4.可能原因:主轴损耗
  对策:修理或换新
  八、为什么胶渣(Smear)太多?
  1.可能原因:进刀及转速不对
  对策:按材料性质来做及微切片试验以找出最好的情况。
  2.可能原因:钻头在孔中停留时间太长
  对策:
  1)改变转速计进刀速以减少孔中停留时间。
  2)降低叠板的层数。
  3)检查钻头重磨的情况。
  4)检查转速是否减低或不稳。
  3.可能原因:板材尚彻底干固
  对策:前基板要烘烤。
  4.可能原因:钻头的击数使用太多
  对策:减少钻头使用的击数,增加重磨频率。
  5.可能原因:钻头重磨次数太多,以致退屑槽长度不够
  对策:限定重磨次数,超过则废弃之。
  6.可能原因:盖板及垫板有问题
  对策:改换正确的材料。
  九、为什么孔壁有纤维突出?
  1.可能原因:钻头退刀速太慢
  对策:增加退刀速率。
  2.可能原因:钻头受损
  对策:重磨及限定钻头使用政策。
  3.可能原因:钻头有问题
  对策:按钻头条件的改变以及孔壁微切片检验的配合,找出合适的条件。
  十、为什么内层铜箔出现钉头?
  1.可能原因:钻头退刀速太慢
  对策:增加钻头退刀速度。
  2.可能原因:切屑量(ChipLoad亦即进刀量)不正确
  对策:对不同材料做不同的切屑量的试验,以找出最正确的排屑情况。
  3.可能原因:钻头受损
  对策:
  1)重磨钻头并定出每支钻头应有的击数。
  2)更换钻头的设计。
  4.可能原因:主轴(Spindle)转动
  对策:
  1)做实验找出最好的切屑量。
  2)检查主轴速度的变异。
  十一、为什么孔口出现白圈?
  1.可能原因:发生热机应力
  对策:
  1)换掉或重磨钻头。
  2)减少钻头留在孔中的时间。
  2.可能原因:玻璃纤维组织太粗
  对策:改换为玻璃较细的胶片。
  十二、为什么孔壁出现毛头(Burr即毛刺)?
  1.可能原因:钻头不利
  对策:
  1)换掉或重磨钻头。
  2)定出每支钻头的击数。
  3)重新评估各种品牌的耐用性。
  2.可能原因:堆叠中板与板之间有异物
  对策:改用板子上机操作的方式。
  3.可能原因:切屑量不正确
  对策:使用正确的切屑量。
  4.可能原因:盖板太薄,使上层钻板发生毛头
  对策:改用较厚的盖板。
  5.可能原因:压力脚不正确,造成朝上的孔口发生毛头
  对策:修理钻机的主轴。
  6.可能原因:垫板不正确,使朝下的孔口发生毛头
  对策:
  1)使用平滑坚硬的垫板。
  2)每次钻完板叠后要换掉垫板或翻面。
  十三、为什么孔形不圆?
  1.可能原因:主轴性能有问题
  对策:更换主轴的轴承(Bearing)。
  2.可能原因:钻针的尖点偏心或钻刃(Lip)宽度不对
  对策:检查钻头或更换之。
  十四、为什么叠板最上层孔口出现圆圈卷状钻屑附连?
  1.可能原因:未使用盖板
  对策:板叠的最上层要加用铝质盖板。
  2.可能原因:条件不对
  对策:降低进刀速率或转速。

本文引用地址: //m.amcfsurvey.com/article/190745.htm
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关键词:PCB机械方法钻孔

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