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变频器在煤气恒压控制系统中应用与实现

作者: 时间:2016-12-16 来源:网络 收藏

  3.3 睡眠功能参数设定
  根据实际监测和统计,煤气压力通常在夜间会升高(达到4.5kpa左右),会使电机工作在超低速状态,为节约电能,对变频器设置了睡眠功能控制。
  恒压控制系统的睡眠功能设置原理:当煤气供应系统压力达到4.5kpa以上(煤气其它用户消耗量减少,会使煤气供给管网内压力增高)。这时为满足锅炉正常运行的压力要求,pid过程控制器就降低电机的转速,电机不会停止,而保持低速运转状态。由于管路存在的自然压力损耗和低速运行时,离心风机的低效率,变频器设定的压力值一般要求较高于实际所需压力值。当睡眠功能检测到这种低速情况时,经睡眠延时后,将停止这种超低速运转。在控制系统进入睡眠模式后,变频器仍然处在监视煤气压力状态。当压力低于最小允许值以下时,并经唤醒延时后,则重新启动风机工作。其睡眠控制逻辑关系如图3所示。

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/201612/330920.htm


  在图3中,其有关参数设定要求及实际设定值如下:
  (1)40.21—睡眠设定值。如果电机速度低于此设定值(10hz),且在时间差内大于睡眠延时时间,则变频器进入睡眠模式;在睡眠模式下,电机停止运行。
  (2)40.22—睡眠延时时间设定(20s)。当电机速度低于睡眠速度设定值时,计时器开始计时;当电机速度高于睡眠速度时,计时器复位。设定范围0.0—3600.0s。
  (3)40.23—睡眠功能唤醒设定值。如果过程实际值低于设定值,且时间长于唤醒延时时间,则变频器就被唤醒。其设定范围0.0—100.0%(以过程给定值的百分比形式表示)。
  (4)40.24—睡眠功能唤醒延迟时间。当过程实际值低于唤醒设定值时,计时器开始工作;当过程实际值高于唤醒值时,计时器复位。其设定值范围0.0—3600.0s。
  (5)99.02—变频器控制模式。设定“3”时,则为pid控制模式。
  其睡眠功能时序图如图4所示。


4 控制系统调试
  变频调速控制系统设计、安装完成后,根据实际生产需要进行系统调试,以确保系统控制的实际效果。新系统最后的调试工作极为重要和关键,这也关系到整个改造工程的成败,根据实际生产,系统地进行参数修正,调整各项控制参数到最佳数值,才有可能充分发挥系统控制的先进性和优越性。
  变频器的参数设置较简单,其主要是煤气进口压力信号作用后需要修改的有关参数设置。调试步骤如下:
  (1)确定设定信号的范围。首先断开压力测量信号,将给定电位器调至最小,启动变频器运行(带载),缓慢增加给定电位器电阻至风机出口压力达到5.2kpa,测取电位器的实际阻值和电压值u(ai3、ai4端),并记录变频器的输出频率值。
  (2)将压力信号接入控制系统,并使给定信号为u,设置pid的有关参数为一定值,缓慢增加压力,测取煤气进口压力对系统的影响程度(通过记录其对应的数据,可得出其线性关系),如果对给定值修正不理想,可重新设定pid参数(一般是改变比例常数),以求取最佳修正参数值。
  (3)唤醒值的确定。将煤气进口压力提高到4.8
  kpa,并使给定信号电压为u,启动系统工作,测取变频器的输出频率,再换算成实际给定量大小,即可得到唤醒值大小。
  (4)系统投入运行后,必须验证实际干扰信号的影响程度,如系统震荡,如不稳定,可改变pid的微分、积分时间常数值,以确定实际需要的参数值。
  (5)实际测得:给定最大电压为8.4v;当煤气压力为0.6kpa时,变频器输出频率为42hz;唤醒值设置为82%(实际运行值)。
  (6)煤气恒压控制系统变频调试中注意的事项:加速时间要求尽可能的短(可减小系统滞后时间),因为设定过长,会使煤气压力突然大幅降低时,风机不能立即提速,造成锅炉熄灭;增加减速时间,能降低煤气供给压力波动和调速控制系统的干扰,对电机转速的调节,有助于煤气稳定、可靠地供给,也防止变频器频繁加、减速状态动作,导致变频器过热和保护功能动作。虽然这种设定牺牲了一些系统的动态响应性和跟随性,但却能很好地满足锅炉正常工作的安全性和稳定性。
  实践证明,这种变频控制调节装置比较适合压力波动较大,且要求流量稳定、压力较高的供气用户。改造结果证明,效果良好,煤气压力控制指标满足锅炉正常运行的要求,热媒油温度调整迅速、稳定,燃烧充分,锅炉效率提高9%;日节电73kw.h以上。
5 结束语
  应用变频器对热媒加压风机控制系统改造,实现了煤气恒压控制目的;提高了锅炉运行的安全性和稳定性,节约电能显著,据统计每月可节约用电2200kw.h,风机故障仃机率降至4h/月(改造前平均为23h/月左右);风机传动轴承座轴承的更换周期延长到7个月以上(改造前平均为2个月)。并取得了以下好处:
  (1) 改造实施难度低。适合企业自己施工改造,没有复杂的外部控制电路设计,调试方便。
  (2) 控制参数易修改。通过变频器内部设定数据修改,就能实现控制系统各项参数的调整和优化。
  (3) 改造费用低。只需购置变频器;许多原有的电器器件都得到了充分利用,如电机、压力传感器、控制箱、操作台等。
  (4)维修工作少。改造两年来,其电器控制系统只进行了几次清灰和日常检查;系统工作稳定;风机维修费用每年减少1.8万元(购置轴承费用)。
  (5)节约电能。在相同煤气消耗量和压力条件下,电机电流平均降低7.2a,电机温度降低8~11℃。


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