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西门子S7-300软冗余系统在垃圾处理自控系统中的应用

作者: 时间:2016-12-16 来源:网络 收藏

  2.附加系统设备主要有变频器、压力变送器、温度传感器、智能仪表和控制继电器等,大部分设备与PLC之间全部采用硬连接,硬件配置及网络结构见下图:

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/201612/330978.htm


  3.多种方案的比较
  过于系统选型方案的比较,由于以前工程的冗余控制系统一直使用国内的DCS系统或者PLC的硬冗余系统,但从使用效果以及造价成本方面考虑,国外DCS系统价格非常昂贵,国内DCS系统又不是特别稳定;用PLC硬冗余系统也存在价格比较贵的原因;通过比较,决定用价格相对便宜而性能又比较稳定的西门子软冗余系统尝试使用。
四、控制系统完成功能
  1.本系统的主要工作分以下几个方面:
  Ø 软冗余功能的完成
  软件冗余是西门子公司实现冗余功能的一种低成本解决方案,可以应用于对主备系统切换时间要求不高的控制系统中,节约成本。但在垃圾焚烧项目中对设备的控制要求非常严格,也就是说控制设备在冗余切换中绝对不能断开,所以本人根据西门子公司的软冗余手册进行调试和编程,最后效果非常好,绝对不会出现切换设备中断的现象,所以给下面的工作带来了巨大信心,具体调试过程在西门子的“软冗余文章”全部有描述,在此不做过多的描述。
  Ø 控制功能的完成
  本系统的自动控制功能主要分以下几个部分:
  l 一次风机、二次风机以及引风机的联动控制
  在本系统中,焚烧系统的焚烧炉体转动的速度、加料电机的转速、一次风机、二次风机以及引风机的运转频率全部联动控制;当引风机开启后,一次风机、二次风机才能开启,根据温度和烟气的氧气含量控制炉体转动的速度、加料电机的转速、一次风机、二次风机的频率进行调速控制,直接利用STEP 7的PID 模块,直接可通过DB 模块直接设定设定值以及积分时间,非常简便;一燃室的烟气温度控制到850度,二燃室的烟气温度控制到1200度,使之不产生二恶英;一燃室温度过高时增大进料电机速度,同时减小一次风风机速度,同时要保证烟气的氧气含量在19-21之间,反之亦然;二燃室温度过高时增减小一次风风机速度,同时增加二次风风机速度,同时要保证烟气的氧气含量在19-21之间,反之亦然;并且在控制一二次风的时候,必须自动调节引风机速度,保证烟道压力保证在-150PA左右。
  l 碱液站的自动控制
  在除酸喷雾塔中需要喷洒碱液以保证烟气的酸碱度,同上面一样直接利用STEP 7的PID 模块,直接可通过DB 模块直接设定设定值以及积分时间,非常简便;
  l 布袋除尘器的自动控制
  设定温度值,利用PLC 内部的比较指令,温度范围在130-190度之间时,启动布袋除尘器,超出范围时,通过PLC程序启动旁通阀,保护布袋。
  l 锅炉给水自动控制
  锅炉汽包水位是确保安全生产和维护正常供汽的主要条件,一般要求水位维持在设计水位的±50mm 范围内;设定锅炉给水水位,通过PID 模块自动调节给水阀门的开度,从而达到控制锅炉水位的功能。
  系统最终检测结果:
  l PLC 系统采集正常,数据显示和动作控制的时间不超过500ms ,数据交换的准确率为100%;
  l PROFIBUS 传输正常,没有掉落模块的情况出现;
  l PLC 数据传输精确,模拟量的精确度可以达到13BIT;
  l 冗余系统正常,没有出现主从系统切换时中断,切换时一切控制正常,包括控制继电器不会断开、模拟量输出控制变频器转速不会丢失等;
  l 模拟屏显示正常、数据刷新正常,数据刷新速度为1000ms;
  2.在本项目的调试过程中,应该说是非常顺利的,只是在最开始的时候由于软冗余系统在深圳比较少用,所以在刚开始调试时比较担心,但经过西门子公司的技术支持,调试非常顺利,在刚开始就确认冗余切换没问题。
3.工艺及主要设备组态界面


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