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基于质量流量计的成品油装船计量系统

作者: 时间:2013-11-02 来源:网络 收藏

表1 空气浮力修正系数F
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3.软件实现的功能

数据库管理功能,提供查询功能(查询特征值包括品种、日期或船名),历史曲线功能(包括温度曲线、密度曲线、质量流量曲线),权限分级管理、打印等功能。

三、系统应用

1.曲线实例及分析

图2为实际某次过程中的瞬时流量、累积流量、温度、密度曲线。

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图2 瞬时流量、累积流量、温度、密度曲线

由图2可以看出装船流量没有出现异常情况,装船开始流量为534.886t/h,装船过程中流量没有大的波动,维持在530t/h左右,结束时流量为505.791t/h,正常装船过程中没有发生停电、停装等异常情况。通过温度曲线观察,油温平稳,通过流量计处温度的平均值为22.6℃,岸罐内油温为22.2℃,长青油18油轮中油温为22.5℃,岸罐中油温、船上油温、通过流量计处的油温十分接近,温度最大差值为0.4℃,说明温度计量没有问题。对密度曲线观察,整个装船过程中密度平稳,通过流量计处柴油标准密度的平均值为852.5kg/m3,岸罐内柴油标准密度为851.7kg/m3,长青油18油轮中标准密度为852.8kg/m3,标准密度最大差值为1.1kg/m3,说明标准密度测量没有问题。

通过观察装船全过程的瞬时流量、累积流量、温度、密度曲线可知:该系统计量结果准确、高效,对处理计量争议提供了有力的证据。

2.数据对比

新、旧方法数据对比相对误差如表2所示。

表2 新、旧方法数据对比相对误差
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表2中的罐量都是在装船结束前采用高位罐顶线方式装船,不存在空管线的问题,罐量是准确的。表量与罐量的相对误差由更换前的0.15%减小到-0.10%;表量与船量的相对误差由更换前的-0.14%减小到-0.05%;兴海公司成品油损失也由原来的-0.17%下降到-0.11%。由表2数据可知:采用新方法提高了系统自动化程度,降低了人为因素产生的影响,提高了的准确度和重复性。

四、结束语

通过上述对比数据可以看出,采用后的不仅提高了自动化程度,从根本上降低了人为因素产生的影响,同时提高了成品油装船的准确度和重复性,减小了计量误差。该系统一年为公司减少1560吨成品油的损失,为公司减少损失1014万元,经济效益可观。(end)
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