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抽油机井变频柜在油田现场的应用

作者: 时间:2010-09-26 来源:网络 收藏

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/162823.htm

这4口井是2005年新投的油井,经过初期短暂的高产后,日产液大幅度下降,平均泵效仅为10.7%,平均系统效率仅为6.1%。除118-160井外,其它三口井冲次己经接近最小,无法调小冲次。

2、试验井效果

(1)、冲次任意调节

不用更换皮带轮,不需停产调节速度,提高了生产效率。解决了因调速造成的停产和冲次无法调小问题。

(2)、分段转速控制

通过机转速的调节,根据机的特殊工况,把转速控制细划为上冲程转速控制和下冲程转速控制,减少漏失,提高泵充满程度,提高泵效。

(3)、提高油井的产量和泵效

根据油井的实际供液能力,动态调整抽取速度,使油井的供排协调,减少泵的空行程,提高泵效。4口井,提高泵效16.58%,日产液提高0.5,日产油提高0.2。

(4)、提高功率因数

使用器后,电动机功率因数提高到接近1,从而减轻了电网和变压器的负担,降低了线损,节省了无功损耗的电费。

(5)、对电网和设备无冲击

  当电机在工频状态下启动时,启动电流相当于5~7倍额定电流,对设备和供电电网造成很大的冲击,尤其是118-160井稀土永磁电机在启动瞬间产生很大的电流和震动,使用后电机柔性启动,使启动电流降至3-4倍,减少了对电网和抽油设备的冲击。

(6)、改善了抽油杆受力状况

  光杆抽油速度对抽油杆受力有很大的影响,变频降冲次和优化上下冲程速度实现上慢下快,改善抽油杆循环特性。

(7)、提高系统效率

  变频器油井使供排协调,泵充满程度提高,改善杆管应力,提高了井下效率;减少地面无功损耗,提高了地面效率,整体上系统效率明显提高。

(8)、减少电机能耗

  油井调小频率,平均输入功率减少3.66kw,平均吨液耗电减少27.62kw.h,平均日耗电减少87.78kw。

(9)、负功能够回馈电网

  对生产中的负功,使用回馈式制动单元,能把再生电能回馈电网。内部已经安装有电抗器和噪声滤波器,全程噪声过滤,不会污染电网和干扰其他设备。

(10)、减少热洗清蜡的负影响

  油井热洗时,调频提高冲次,增加理论排量,强排生产,可以明显缩短含水恢复期,减少影响产油量。

六、经济效益分析

产出费用

节省电量费用

3.66kw×24h×360d×0.47元/kw.h=14862.5元

少影响产油量费用:

洗井影响:1445元/吨×2吨/次×10次=28900元

增产量:

1445元/吨×0.2吨×360天=104040元

合计:14.7802万元

投入费用

设备投入费用:整套设备投资32000元

这套装置投入产出比是14.618而且这套装置寿命较长,可以长久使用,经济效益非常可观。

七、结论

  从变频器数据分析,变频器一次性投入较高,但解决了机械采油系统功率因数低、电机启动转矩大、负载率低、能耗大的问题。电机起动性能良好、功率因数提高到0. 98 、节电率达40 %以上。

变频后无极调速,调速范围广,调速过程平滑;

调频后功率因数接近1;

柔性起动,可大幅度降低对供电变压器装机容量的要求,并使电机振动及噪音大大减小。

降低抽油泵容积损失,提高了泵充满系数。

抽油机运转性能得到改善,动载荷明显减少,载荷线光滑平直。

减少杆管磨损次数,改善杆管受力状态,延长杆管寿命;

降低电机输入功率和油井吨液耗电。


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