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变频器在棒线厂高线风冷线上的应用

作者: 时间:2018-08-20 来源:网络 收藏

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/201808/387258.htm

2.2 实测数据分析

为进一步了解风机经过变频改造后的运行和节能情况,特邀请云南省能源利用监测中心对风机进行节能,以38 Hz、40 Hz、45 Hz 运行工况作为节能对比,数据如表1所列。

可见1#风机38 Hz时节电率为51.36%,40 Hz时节电率为43.81%,45 Hz时节电率为22.89%。

也就是说,若原运行状态风机挡板开度约为75%,变频改造后,将风门全开,调整电机转速,频率调至工频频率的75%,频率按调至38 Hz 运行,可大幅度提高节电效率。

3 经济效益

3.1 直接经济效益

在现场施工中,变频器总电源采用接到现场的动力电缆直接供电,采用下进线方式引进相应的变频柜,原工频柜工作电源用新电缆由变频柜分出后再引进,改变了变频器总电源要重放新电缆的计划,从而节约动力电缆约800余米,减少计划投资约30万元。

3.2 间接经济效益

1)改用变频控制后,对电机实现了软启动,使电机的最大启动电流控制在250 A以下,避免了大电流的冲击,保护了电机,有助于产量的提高。

2)用四段转速取代了原用的四挡机械风门控制方式,转速可由慢到快实现平稳过度,大幅度降低了因冲击电流产生的能耗,降低了生产成本。

3)改造后,产品质量有明显的改善,提高了成材率。实现了不同钢种不同频率的选择,品种钢开发得以实现。达到了改造的预期效果。

4)在原工频降压控制柜与变频控制柜之间采用各自的中继互锁,避免了因误操作可能造成的事故,且实现了互为备用的效果。

4 改造后的系统特点

昆明钢铁集团有限公司棒线厂Stelmol冷风线风机在变频控制改造过程中,立足自身,考虑发展,设计时充分考虑了现场原有设备的可利用性及备件的互用性,力求使系统的整个改造具有较高性价比。自行设计的变频柜、电气控制原理图具有简单、直观、I/O点分配合理,中继互锁保护、急停保护等特点,确保了整个控制系统的安全运行。

对软件控制系统的研究开发,在最大限度地满足生产工艺要求的同时,发挥了变频器节能环保的特点,整个变频控制系统的设计、选型、制图、编程、安装、调试均体现了先进、安全、高效、可靠、方便的特性。设计的PLC控制软件,功能性强,解决了生产设备中的许多问题,简化了现场的硬件连接,降低了投资及生产成本,增强了设备运行的稳定性。该项改造曾获昆明钢铁集团有限责任公司科技成果奖。目前,在国内的生产运用中处于较为先进的地位。

5 结语

采用变频调速方式对风冷线的风机进行节能改造,不但操作简单方便、节约电能,降低生产成本;

而且大幅度改善了风机的运行条件,减少了风机电机、风门和佳灵执行器等的维护量。改造项目自投运以来,运行可靠平稳,数据准确及时,采用人机界面作为人机交互工具,简单直观,便于操作,工作效率得以提高,实现了该系统的远程监控、手动即时变频和自动段位变频等功能。经过两年多的运行,系统控制效果好,功能达到设计要求,具有一定的实用性和推广性。


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关键词:通信测试

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