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ZNR系列智能高压变频器在循环水泵节能改造中的应用

作者: 时间:2012-03-14 来源:网络 收藏
应使变频泵最低的频率保持在38hz以上,在变频泵单独运行时,变频器可以根据需要在5-45hz范围内调节(变频泵调节的频率必须满足水泵出口压力最低要求),这样可以满足运行需要,同时可对出水量进行连续的调节。

  ⑴工频(50hz)运行时,输入电压6kv,输入电流数据为:

  3月27日14:30输入电流103.8a;

  3月27日21:35输入电流106.4a;

  3月28日08:00输入电流105.2a;

  3月28日21:00输入电流104.8a;

  3月29日06:25输入电流104.1a;

  工频运行时,平均电流i1=104.86a,功率因数cosφ1=0.85。

  ⑵变频运行时,输入电压6kv,运行频率和输入电流数据为:

  3月27日11:00频率41.55hz,输入电流67.5a;

  3月27日12:00频率41.55hz,输入电流67.6a;

  3月27日13:00频率41.55hz,输入电流67.7a;

  3月27日14:00频率41.55hz,输入电流67.7a;

  变频运行时,平均电流i2=67.63a,功率因数cosφ2=0.98。

  7 改造效果

  7.1 变频改造前、后的节能计算

  假如全年运行时间为330天,根据本厂的上网电价,可知变频改造后每年节省用电=(i1cosφ1-i2cosφ2)×6×1.732×24×330=1449434kw·h。每年节省电费= 1449434kw·h×0.5元/kw·h=72.5万元。由41hz运行计算知,每年可以节电约1449434kw·h,节省电费约72.5万元,不到2年时间就可收回全部投资。变频运行时节电率达到40%。据统计设备运行频率在35hz就可以达到工艺要求的出水压力,而春冬秋三个季节设备完全可以在35 hz运行,故节电率可达到50%左右。

  7.2 其它效益分析

  (1)电源侧功率因数提高。原电机直接由工频驱动时,功率因数为0.8~0.86,采用高压变频调速系统后,电源侧的功率因数可提高到0.95以上,可减少大量无功功率,进一步节约了上游设备的运行费用。

  (2)采用变频调速后,由于通过降低电机水泵转速实现节能,电机、水泵转速降低,管网压力降低,辅助设备如轴承、阀门等磨损大大减轻,设备运行与维护费用下降,维护周期可加长,设备运行寿命可延长。

  (3)采用高压变频调速后,电机实现了软启动,启动电流不超过电机额定电流的1.2倍,避免了全压启动对电网和电动机的冲击,降低了电动机的故障率,延长了电动机使用寿命,维护周期增长,电机检修费用可大幅降低。

  8 结束语

  设备改造工程于2008年11月完成,高压变频器一次试车成功,运行正常,运行频率在40hz左右,保证了循环水的正常温度。在采用znr智能高压变频调速系统进行变频技术改造后,取得了明显的节电效果,并获得很好的经济效益和社会效益,为电厂高压电机的积累了丰富的经验。高压变频调速器的大面积的采用,将大大促进厂用电率的降低。高压变频调速器的现场运行证明,它用于驱动风机、泵类设备节电效果显著,性能稳定、可靠性高。既节约了能源,又满足了生产工艺要求,且大大减少了设备维护、维修费用,直接和间接经济效益十分显著。


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