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基于现场总线的烧结机配料控制系统改造

作者: 时间:2013-02-22 来源:网络 收藏


3 软件实现

由于原设计软件不够规范,有时外围设备更换时,型号参数不便输入,并且这次扩容改造时软件改动量比较大,所以将下位机监控软件全套重新进行开发,内部参数、变量统一,接口清晰,设计的软件规范、开放,易于整个系统的扩充及功能升级。

本套软件设计的重点是拖料皮带称的控制,即根据秤重传感器的瞬时重量、测量段、皮带转速(与电动机转速成比例关系)、重力系数等参数计算出瞬时流量P、r,与监控站设定流量SP相比较,利用SIEMENS编程软件STEF7自带的PID算法模块(FB41)运算,计算出电动机转速(即输出频率值,范围0 50Hz),实时跟踪,进行闭环调节。每台皮带秤开始启动并进入调节时,瞬时值均从最大值50Hz开始变化,直至满足流量设定。在运行的过程中,有时要改变设定流量SP值、某条皮带秤的零点、系数,那么需要重新计算、调节。流量调节软件流程如图3所示。

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4 系统特点

基于PROFIBUs_-DP通讯网络的烧结配料系统扩容改造后,控制系统功能完备,实现了若干条皮带、皮带秤电机、滚筒的起、停、联锁保护、称量及调节的自动控制。系统主要有以下功能:

1)具有手动和自动两种工作方式。手动时,每条皮带、皮带秤由操作员根据工艺要求来启、停、加速、减速,也可电气联锁。自动时系统上位机根据总流量、每种物料配比发送给定值,自动启动、加速、减速皮带秤电机,所有皮带、滚筒开、停均由逻辑联锁控制实现。

2)当配比改变时,内部PID调节器运行,频率乎稳改变,调速平滑。

3)取消皮带秤仪表和测速传感器,测重传感器的mV信号经处理后直接进入PLC,具有信号校零、自动校皮、自动调整系统的功能。

4)具有高速通讯能力,能快速将现场数据采集并传送,做到信号的不迟滞、不失真,并具有强大的扩展能力。

5)为防止翻料,集料主皮带停机的同时,立即停止所有皮带秤电机;集料主皮带正常开机时,按照配料制度,自动依次延时开启上次运行(选中)的所有料仓。

6)具有消耗料累计,设备动作全部动画显示逼真,所有设备之间都有可靠联锁,安全性高,操作简单方便。

本套控制系统具有开放性、规范性、互连性、互操作性及丰富的硬件和软件资源,使监控操作站既可作监控站用,显示监视画面,又可作工程师站,随时调出梯形逻辑图,调试程序、查找故障,方便而快捷。

5 效果

本次扩容改造充分利用的开放性,在设备检修的间隙进行系统对接与调试,未影响正常生产,改造后的自动控制系统更合理、规范。经过运行证明:现场总线控制系统在硬件上可靠,抗干扰能力强,技术先进,实现了烧结配料生产过程全自动化。采用总线控制,实现了内部PID调节,变频器调速平滑,对生产设备起到了重要保护作用。PROFIBUS—DP减少了许多硬接线,从而使控制系统简单化,与继电逻辑控制相比,降低了故障率,提高了系统可靠性,配料准确,系统配料控制误差由原10%减少到1.5%-2%左右,为烧结稳夺高产,提高烧结矿质量提供了充分保证。

6 参考文献
[1] 宋伯生.可编程序控制系统配置·编程·联网.北京:中国劳动出版社,1998.194—225.
[2] 张桂苓.浅谈现场总线及对自动化领域的影响.微计算机信息,20O3(4):1 4.(end)

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