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Profibus现场总线在转炉控制系统中的应用

作者: 时间:2012-07-14 来源:网络 收藏

1.生产流程分布

(1)主原料系统
铁水倒罐站;废钢供应。

(2)副原料系统
熔剂上料(1#皮带机~5#皮带机);熔剂加料(4#转炉本体)。

(3)铁合金系统
转炉铁合金供应、加料。

(4)4#转炉及辅助设施
转炉本体;底吹系统;顶吹氧气和溅渣护炉;转炉和氧枪冷却水;活动烟罩与炉口烟道之间的水封;活动烟罩、氧枪口、加料口的冷却水;氮封系统;炉下车辆。

(5)4#吹氩站
合金加料;顶吹氧气、氩气;底吹氩气。

2.顶吹信号显示与自动调控

a.信号显示与调控
氧气总管调压阀阀前(气源)压力指示、记录;氧气紧急切断阀开/关状态指示与联锁;氧气总管调压阀阀后压力指示、记录、调节;氧气总管压力调节阀阀位显示;氧气支管流量指示、记录、调节、补正计算;氧气支管流量调节阀阀位显示;氧气支管切断阀阀后(吹氧管入口)压力指示、记录;氧气支管切断阀阀位显示;累计一炉钢水用氧量:4000Nm3/炉;累计一炉吹氧时间。

b.报警及联锁
氧气气源压力低限值报警;氧气气源压力低-低值(LL)报警及联锁控制(与氧枪升降装置联锁);氧气支管入口压力低限报警;氧气支管入口压力低-低值报警及联锁(与氧枪升降装置联锁);氧气支管流量低限报警;氧气支管流量低-低值报警及联锁;快速提枪并关闭支管切断阀。

3.底吹信号显示与自动调控
底吹信号显示、自动调控、报警及联锁,与顶吹基本相同。

4.过程配置
仪控系统全部通过-PA方式完成检测与控制。
虽然耦合器可直接挂在DP网上,但要占用一个DP地址,且无法扩充,而每个链接器可扩充5个耦合器,并且在非防爆区每个最多可挂接30台非防爆仪表,所以在平衡经济性和系统可扩充性的前提下,采用了一个链接器配几个耦合器的硬件配置模式。整个系统采用了-PA总线线型拓扑结构,在这种模式下,PA总线上的智能总线仪表的地址编号将不受DP地址编号的限制,可以在相应的耦合器下任意编址,有利于总线设备的扩充和维护。

三系统特点

由于采用了-PA现场总线技术,所以全部检测与控制仪表均采用了全数字化通信的智能仪表,从而极大地提高了系统的稳定性和可靠性。

(1)可靠性高

在整个转炉上下平台之间,网络线取代了所有常规控制仪表使用的控制电缆,而且所有测控元件均以并联方式挂接在一根网络线上,并以数字通信方式与上位计算机交换检测与控制数据,同时测控元件内部的故障自诊断功能,可将设备隐患信息在发生故障前预报给上位机,提醒工程人员及时进行排除,确保生产安全顺畅。

(2)精确度高

由于采用数字通信方式,所以实际的采样精确度和控制精确度均非模拟信号可比,技术水平完全进入了另一个全新领域,为生产工程师提供了准确的生产参数,有利于优化产品,控制生产成本和节能、降耗。

(3)系统扩展灵活

PA通信网络的节点就是测控元件,所以任意节点的增加或删除都不会影响网络的整体性能。通过在DP网线上增减若干链接器,就可增加或删除若干组PA网络,每组PA可扩展30个测控元件,便于系统扩容和工艺流程的优化。PA网络可分布在工厂的任何位置,这样,与分散在各地的各种设备连接更为简单。

(4)降低工程造价和工程量

在转炉上下平台之间测点分散且各自相对集中,若采用常规计算机控制方案,不但布线复杂、桥架林立,而且故障排除时间长,不利于自动控制过程的快速恢复。采用Profibus-PA现场总线技术,将极大地节省电缆、桥架的材料费和基建安装量,同时也取消了控制站上输入/输出组件,节省了机柜,减小了控制室的面积。

四结束语

马钢第三炼钢厂4#在实现"三电一体化"的基础上,成功地将Profibus总线技术应用于生产全过程,提高了系统的控制水平和可靠性,同时降低了运行成本。与常规系统相比,仅仪控系统就比原概算节省30%的投资。另外,内嵌的过程设备管理软件PDM,减少了所需其他软件的种类,也降低了相关软件费用。尤为重要的是,由于现场总线仪表具有自诊断功能,因此,可以预先诊断和维护在线设备,提前排除故障、减少停机时间,提高了生产的安全性,同时大大降低了系统运行、维护费用,为整个高效连铸机的安全顺产提供了重要的技术保障。


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