X射线探伤在压铸生产中的应用
3 )形成原因 ①压铸过程中—喷涂时卷入气体,形成气孔;
②模具温度过低,金属液流不顺畅;
③压射速度不够,填充不充分;
④排气效果不好。
①调整压铸工艺,减少喷涂量,增加吹气时间,增加快压射速度; ②更改模具,改进横浇道,加宽内浇口;增加其截面积,减少填充阻力;
③增加排气道(图4)。
按工艺进行压铸,再通过探伤图像(图5)与之前(图3)对比,效果有了明显改善。通过与ASTM E 1025标准对比,符合产品要求。
(2)结构件——日产全球采购件(支架)
首次试压,在DC 800C压铸机上进行压铸按以下参数进行试验(压射压力80MPa,高速2.7m/s,低速0.3m/s ,慢压射行程400mm)
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