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PROFIBUS-DP在2350/650纸机传动控制系统中的应用

作者: 时间:2012-05-25 来源:网络 收藏

  由于PLC直接通过数字通讯模式,按照一定采样周期进行信息的输入、处理和输出,简化了系统外围模块,缩短了控制周期,同时提高了在线监测、运算和驱动能力,控制精度和工作可靠性也进一步提高[3]。另外,可以通过通信接口将变频器相关参数反馈到PLC,并由PC机实时监控,并可根据实际情况做出相关的判断和调整,使操作更加简单、直观。系统运行参数的设定也可以通过远程通信实现,低操作故障,减少劳动力的投入。
3.2 通讯接口与变频器之问数据通讯
3.2.1 变频器参数设置[5]
  在通信接15与变频器进行通信时,通信接15的参数应与变频器的参数设置相对应。主要设置的参数有站地址、通信速率、校验等,变频器的参数设置见表1。

3.2.2 通信接口与变频器之间的数据交换
  通信接口与变频器之间的数据交换是根据PROFIBUS-DP主站传送的数据长度确定对变频器进行读、写操作的具体内容。这里选择8字节的输入及输出来说明读写操作的具体内容。读操作:当系统为8字节输出时,通信接口需要读取变频器的状态字、运行频率、计算车速、计算转矩。写操作:当系统为8字节输入时,通信接口需要给变频器发送控制字、外部给定1、外部给定2。详细内容如表2所示。

4 应用效果
  (1)系统的通讯速率可达到1.5Mb/s,大大超过以前应用RS485总线的9.6kb/s,保证了各传动点实时同步。
  (2)系统的控制精度达到0.1%,动态精度(最大扰动偏差)为5%,负荷分配控制精度可维持在5%以内。
  (3)系统的动态响应小于0.02s,能够及时进行纸机运行信息的交换和共享,确保了纸机高速稳定运行,减少了纸幅断头。
  (4)系统采用PROFIBUS.DP控制技术,全部的控制功能是由通讯完成,省去了成千上万个线路节点,提高了系统的可靠性,节约了控制电缆,降低了系统成本。
5 结语
  在这套控制系统中PROFIBUS-DP将所有的站点连接到一起,系统信息都是通过它进行传递。利用PROFIBUS-DP完成系统各设备间的通讯,形成网络系统,提高系统的智能化程度,实现复杂的控制功能。在实际中,用它对控制系统进行改造,完成了预期的通信和控制功能,大大提高了生产效率,取得了满意的效果。
参考文献
[1] 阳宪惠.技术及其应用[M].北京:清华大学出版社,1999
[2] 王福来。吴世红.采用SPC3的智能型PROF1BUS DP总线接口的开发[J],电气传动,200o(2):51
[3] 施火泉.一种高精度的多单元传动同步控制方法[J].江南大学学报,20O2,1(3):244
[4] 吴其华。徐邦荃.多电机同步分析[J].自动化拄制技术,2003。22(1):20
[5] 孟彦京.变频传动原理与设计[M].西安:陕西人民出版社。2002


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